安谷水电站机组检修取得新进展

时间: 2026- 03- 05 信息来源: 本站 作者: 李青珂 杜汶佳 字号:[ ]

3月1日,安谷水电站的主厂房内已是一派热火朝天的繁忙景象。随着总指挥一声“精准就位”的指令,400t×2桥式起重机双小车平稳运行,总重485吨的转轮、水轮机大轴及支持盖“三体联吊”装置精准落座机坑,标志着4号机组A修核心重载吊装任务圆满完成,为电站新年工作赢得了“开门红”,也正式吹响了4号机组回装攻坚的号角。

此次“三体联吊”作业集高难度、高风险、高标准于一体,是4号机组A修中安全风险最高、技术难度最大的核心环节。整套吊装装置整合了转轮、水轮机大轴、支持盖等七大关键部件,其最大直径超9米、总高度达13米,对吊装的稳定性与操作的精度提出了毫米级的严苛要求。

为确保此次关键吊装任务圆满成功,公司在春节前就已提前谋划、精研方案,开展了多轮技术推演和模拟演练。检修团队采用厂家定制的专用吊具与钢丝绳,并依托双小车同步联动技术,成功破解了多部件组合吊装的重心平衡难题。针对主厂房空间受限的现状,技术人员反复测算吊点受力参数,将钢丝绳水平夹角精准控制在最优区间,确保总重量均匀分布于整个吊装系统,各项受力参数均严格符合GB/T3811安全标准,成功破解了超大构件起吊的稳定性控制难题。

吊装前,作业团队对转轮迷宫环间隙、主轴法兰面平整度等关键指标进行了精准检测,确保所有参数均符合规范要求,吊装过程中,采用激光测距仪实时监控构件水平度,严格控制偏差不超过0.02mm/m,实现了安装基准线的精准匹配;所有连接部位均按规范完成了螺栓紧固与探伤检测,接触面贴合度全面达标,为后续机组的顺利回装与高效稳定运行筑牢了坚实的质量根基。

(责任编辑:刘开燕)

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